導致銅絲發(fā)黑的原因
拉絲乳化油池面積較小,回流管道短,且密封,造成散熱慢,導致乳化液油溫度高。
是銅絲退火原因造成的。
連拉連退的冷卻水一般都是用自來水、地下水,由于水質各地不盡相同,有些地區(qū)水質的PH 值較低,只有5.5~5.0(正常是7.0~7.5),把原來乳化液中抗氧化油膜都清洗掉了,退火后的銅線易氧化、發(fā)黑;
在生活上,我們經常會用到各種使用線圈的產品,如馬達、喇叭、助聽器、遙控玩具、無線充電器、電源開關、電腦······線圈發(fā)黑是因為銅線的氧化,線圈的主要材質基本使用銅線,而金屬都會氧化,所以我們就會看到線圈發(fā)黑的情況。
技術原因:以前我國內大多數廠家均使用通用性的銅桿,銅含量數可達到99.95%,不過就算日此,銅之中還是存在這O 。原因銅本身不是無氧銅,在加工過程中銅的表面難免會與空氣接觸而出現氧化。到了現在國內引進了無氧銅的生產技術,以及國內自行開發(fā)的無氧銅生產技術,使整個銅線行業(yè)均用上了無氧銅,這無疑已經是大大的改善了銅絲的發(fā)黑問題。不過由于對銅桿的加工,特別是韌煉工藝的運用和成品銅線芯存放的條件不好,使令到銅線本身還是會有輕微的氧化
銅線退火工藝:銅線退火指就是將銅線緩慢加熱到一定的高溫后持續(xù)保持一段時間,然后以相應的速度冷卻的一種金屬熱處理。銅線退火可以起到了就降低硬度,改善切削加工性、消除殘余應力,穩(wěn)定尺寸,減少變形與裂紋傾向;細化晶粒,調整組織,消除組織缺陷。不過一旦在生產過程之中溫度50 ℃出罐,規(guī)定抽氣時間不足、SO2含量高,保護氣體不純就會造成退火的不足,一段時間過后銅線就會容易發(fā)黑。
國內引進了無氧銅桿的生產技術,以及國內自行開發(fā)的無氧銅桿生產技術,使整個電線電纜行業(yè)均用上了無氧銅桿,這無疑是改善了銅絲的發(fā)黑問題。但由于對銅桿的加工,特別是韌煉工藝的掌握以及加工好的銅線芯存放的條件不好,使銅線芯本身已有輕微的氧化,這也是銅絲發(fā)黑的原因之一。
總之,解決銅線發(fā)黑的問題,難度仍然較大,從銅絲到橡皮的每一道工序都要認真對 待,才能取得較好的效果。膠種選擇和硫化體系的采用仍是問題的關鍵所在。這個問題的解決需要經歷時間的考驗。